某厂#1机组炉MCC失电造成非计划停运
详细内容
一、事件经过
年月日,发电公司#1机组负荷为310MW,处于AGC控制方式。四台磨煤机、两台引风机、两台送风机、两台一次风机在正常运行中。00时43分,风烟系统的送风机动、静叶在DCS画面上变为失电状态;运行的四台磨煤机A、B、D、F冷热风门、总风门变为失电状态,无开度指示;火焰监视电视变黑;大屏负压曲线急剧下降,值长令切换厂用电。44分40秒锅炉发MFT,首出炉膛压力高II值跳闸,一次风机掉闸,四台磨煤机掉闸,汽机为手动打闸,发电机解列。 汇报网调值班员及公司各位领导。值长下令启动#1启动锅炉,加强#2启动炉燃烧。切断供#2机组辅汽、供电建及厂区、生活区暖气等,保证现场用汽。#1机组辅汽只保留轴封、除氧器供汽。01时16分#1炉点火。01时36分投入#1机盘车。06时50分发电机并网发电。
二、原因分析
从DCS事故记忆及趋势图上查看发现;年月日0时43分3秒,0.4kV锅炉PC II段 至锅炉M II电源馈线断路器就地跳闸,该段所带的锅炉部分设备失电。M II 段电源的保安段电源无法自投,因设计为手动切换。#12一次风机#1润滑油泵跳闸,#2润滑油泵联启失败。两台油泵失去后致使#12一次风机跳闸。炉膛压力由-80降到-932Pa,一次风压力由11.15Kpa降到4.24Kpa。#12一次风机跳闸后71秒,0.4kV锅炉PC II段至锅炉M II电源馈线断路器就地合闸,锅炉部分失电设备重新带电,停电前两台一次风机动叶调整门在自动。#12一次风机跳闸后,#11一次风机动叶调整门处于自动,原来两台风机的负荷转为由一台风机承担,使#11一次风机动叶调整门由33%开至90%。一次风压力由4.24Kpa升到11.4Kpa。炉膛压力由 -932迅速升到 +893Pa,造成炉膛压力高II值开关动作,锅炉发MFT灭火。
通过调查发现,0.4kV锅炉PC II段至锅炉M II段电源馈线断路器就地跳闸的原因为:00时至01时,正当运行值与运行值交接班的时间,00时30分运行值的巡检员陈准备进入380V配电室进行检查,正好碰上运行值巡检员张,两人同时进入380V配电室。当陈检查到锅炉PC II段至锅炉M II段电源馈线控制开关柜10BFD08.8A,检查锅炉MII段电源馈线开关电流及电压,在操作显示装置上电流与电压的切换按扭时,误按了旁边的分闸按扭,造成了锅炉PC II段至锅炉M II段电源馈线失电(从录像中可看到,在巡检员陈按下按扭的同时,锅炉M II段电源同时失去。),是造成#1机组非计划停运的直接原因。经71秒后,巡检员张将电源送上。
#12一次风机的#1润滑油泵失电,#2润滑油泵联启失败,造成了#12一次风机跳闸,锅炉发MFT,是造成#1机组非计划停运的次要原因。
#2润滑油泵联启失败的主原因是电源开关控制装置打到了手动位置。润滑油泵的联启,受就地电源开关控制装置上切换装置控制,当就地电源开关控制装置打到自动位置时,程控系统发启动指令后,润滑油泵就会联启;当就地电源开关控制装置打到手动位置时,程控系统发启动指令后,润滑油泵不会联启。当#1润滑油泵的电源M段失电后,#2润滑油泵应用保安段电源联启,而#2润滑油泵电源开关控制装置打在手动位置,联启失败。
三、暴露出问题
1.暴露出运行巡检人员,专业上对锅炉PC II段至锅炉M II段电源馈线控制开关柜的程序还不熟悉,操作中在思想上没有引起足够的重视,安全意识不强;暴露出电气专责人员的工作主动性不够,技术素质不够强,专业知识不够。在设备安装过程中跟踪不到位。发电公司领导针对类似问题,在生产例会上安排过对此类内容进行专项检查,而电气专业人员并未查出此问题,直到事件发生后,通过查图纸,做试验才发现此问题的存在,暴露出电气专业人员日常工作不到位;
2.运行管理上还存在不足。本次事件发生的次要原因是:#2润滑油泵电源开关控制装置打在手动位置,联启失败。造成了#12一次风机跳闸,锅炉发MFT。调查中发现2月11日运行与电气检修人员做过传动,电源开关控制装置在自动位置。而在14日的巡检过程中,并未对此开关的位置状态进行巡检,巡检制度上也未对类似开关位置进行要求,巡检管理上存在露洞;
3.电气二次专业技术人员对本岗位的职责及设备的技术掌握不够,跟踪有差距,日常分析研究少,事故预想不足,主动维护意识不够,存在的隐患不能尽快的查出整改。
四、防范措施
1.电气室组织有关技术人员,对全厂同类型的开关柜进行全面检查,发现柜上的所有装置与远方开关不能连锁的开关柜,立即进行整改。运行中不能进行立即整改的同类开关柜挂提醒标志,防止类似事件的再次发生。停运后进行检测和整改;
2.进一步加强对运行、维护专业人员的专业知识的培训,依据公司领导的对培训工作的指导意见,制定有效可行,适合现场需要的培训方法,使运行、维护人员的技术水平能尽快满足安全生产的需要。同时加大安全教育和安全活动的力度,提高生产人员的安全意识。运行值长、主、副值人员,在安排巡检员工作时,要着重安全注意事项及设备重点部位的巡查,确保生产现场发电设备的安全、长同期运行;
3.重新修订运行巡检管理制度的巡检内容,重点明确机组运行状态下的电气控制、保护装置的位置,进一步明确发电设备运行状态下重要部位的巡检。针对本次事件中的类似问题,电气点检及运行巡检人员,要加强对设备的点检和巡检,特别要加强对自动控制、继电保护等设备的点检和巡检,日常巡检到位,保证设备安全。