珠海发电厂2号炉A送风机振动突变故障的测试与分析
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珠海发电厂2号炉A送风机振动突变故障的测试与分析
丁于华1,莫国平2,吴华盛2
(1.广东省珠海发电厂有限公司,广东珠海519050;
2广东省珠海发电厂,广东珠海519050)
摘 要:对一台大型轴流式送风机的振动故障进行了综合分析。在综合变负荷试验和频谱分析结果的基础上,提出了产生振动故障现象的真实原因,为机组的安全稳定运行提供了技术支持。
关键词:送风机;振动;故障;测试;分析
珠海发电厂装机容量2×700 MW。2号炉A送风机为轴流式送风机,由日本三菱集团公司制造,送风机转速985 r/min,采用可调动叶调节。该风机自小修结束后运行平稳,各种参数一直正常。在一次调峰运行过程中,运行人员发现,风机振动数据明显异常,表现在随着负荷的变动,风机振动变化出现突变现象,且振动突变的负荷区间存在一定的规律。在低负荷或高负荷时,振动正常,当负荷为500~530 MW区间时,送风机出现间歇性振动,振动一般在50~150μm范围内波动。由于风机振动的变化范围很大,给运行方式的调整带来很大困难。如果不能准确诊断故障的性质,风机应该停机检修,当时正值负荷高峰期,停机检修所带来的经济损失将是巨大的。因而,利用先进的技术手段,对送风机振动进行了变负荷测试,找出振动变化的原因,将为机组安全稳定运行打下基础,也为其它同类型故障的处理与分析提供有实用价值的处理方法。
1 测试方案
根据风机的实际结构情况及测量要求,重点对风机前后瓦的垂直方向振动信号进行监测。振动信号接入Bently 208 DAIU型数据采集装置进行数据采集和分析。由于风机轴承全部为内置式,外边无法接触,根据风机的实际结构情况,确定了把电动机前后轴承,风机前轴承外壳,后轴承外壳的内外部位等5个点作为测量的重要监测点。测量通道分配如表1所示。
由于风机轴承无法测量,4号测点测量的是风机风筒的振动。5号测点是把钢管伸入轴承箱后用手把持钢管,把探头装在缸管堵头进行测量。测量中没有对风机进行启停操作,没有安装鉴相测量探头。
2 测量与分析
2.1 第一次测量
试验过程中,维持机组其它参数不变,对风机进行了变负荷操作。负荷变化过程为670 MW—530 MW—500 MW—600 MW。图1是4号测点在负荷变化过程中的频谱图,图2是4号测点在负荷变化过程中的振动趋势图。
2.2 第二次测量
从第一次测量数据可以看到,就地安装的探头并没有出现随负荷波动的现象。因而决定揭开轴承探测孔的法兰,一方面用探头进行监测,一方面用听针进行直观检查。试验过程中,维持机组其它参数不变,对风机进行了变负荷操作。负荷变化过程为570 MW—500 MW—570 MW。图3是5号测点在负荷变化过程中的频谱图,图4是5号测点在负荷变化过程中的振动趋势图。
2.3 分析
2.3.1 试验观察在试验中可以看到:
a)从分散控制系统(DCS)上看,A送风机在负荷变化到500~530 MW区间时存在着明显的振动波动现象。
b)从安装的测点上看,在负荷波动、DCS反映的振动值也在波动时,现场测点没有明显的振动反映;从测点布置的情况来看,虽然不能直接测量到风机轴承箱的振动,但也能间接反映轴承箱的情况。
c)从风机频谱图上看,存在着一部分高倍频分量,尤其是3×,5×,14×等,分别对应50Hz,83 Hz,233 Hz等。
2.3.2 数据分析
综合各方面数据分析,我们认为:
a)风机转子的不平衡量不大,不平衡不是造成风机振动的原因。
b)风机振动测点(轴振动)明显存在某种干扰,由于无法进行深入检查,干扰原因尚不明朗,初步估计与该负荷段情况下由于送风机出现一定的紊流,导致漏风量增大有关。区间运行。
3 结论与建议
a)从风机的频谱数据来看,存在着许多高倍频分量,且没有明显的特征。风机的工频成分一直比较稳定,排除了风机存在不平衡的故障。
b)风机的轴承振动与轴振动存在一定的不一致性。轴承振动相对平稳。风机在一定的负荷下随着紊流的出现,会导致漏风量增加,使测量元件存在一定的干扰。
c)试验结束后,风机又安全运行了近1年,而且波动现象明显减少,说明对故障的分析和判断是正确的。
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