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1A送风机跳闸报告书

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发生前相关运行方式: 机组负荷580MW,各辅机正常运行方式,1A、1B引送风机运行,送引风自动投入,1A、1C、1D、1E、1F磨煤机运行,1B磨煤机检修失备。 现象及处理经过: 09:40,1A/1B送风机电流为 134A /131A,出口风压, 风量,将1A送风机动叶开度减小0.5%,1A/1B送风机各参数基本无变化。
09:42,BTG盘发“风机异常报警”,立即检查为1A送风机发失速报警,立即解除1A送风机自动,关小1A送风机动叶,约5s左右1A送风机跳闸,查SCS首出为振动大跳闸。查1B送风机出力自动增加,1A/1B引风机自动关小,
09:43紧急停运1A磨煤机,速减负荷至450MW,抢合1A送风机空载运行,联系热工解除1A/1B送风机失速保护,
09:55热工解除保护后并列1A/1B送风机运行正常,
09:56手动开出1A磨煤机1A4出口快关门后启动1A磨煤机,因磨出口温度高闭锁启给煤机,
10:011A磨煤机出口温度高急停跳闸,联系热工解除1A磨煤机、1A给煤机启动闭锁条件,
10:13重启1A磨煤机运行正常后渐升负荷。
10:201B引风机振动上升至6.3mm/s,速将1B引风机静叶自动解除,减小1B引风机出力后振动降低至3mm/s左右稳定,
10:23增加1B引风机出力,逐渐将1A/1B引风机出力调整平衡,渐升负荷至570MW,
10:38 负荷加至570MW。
11:00 联系热工恢复事故处理过程中解除的保护。 原因分析: 一、 失速原因待查;
二、 送风机跳闸后恢复并列过程中因风机失速无法迅速并列(需解除失速保护);
三、 1A/1B送风机因动叶调节特性不一致,1A送风机易发失速;
四、 1A磨煤机出口1A4快关门控制气管脱、1A磨煤机急停后因磨入口热风门关不严导致磨 出口温度高闭锁启影响恢复负荷时间;
五、 1B引风机在高负荷振动一直偏大。 存在问题及防范措施 送风机跳闸后恢复并列过程中因风机失速无法迅速并列(需解除失速保护)
建议失速保护只作报警
1A/1B送风机因动叶调节特性不一致,1A送风机易发失速。 建议查明1A送风机易发失速原因