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密封风机状态不对导致机组非停通报

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2004年11月2日4:25因逻辑判断两台密封风机未运行,致使#1锅炉MFT动作,#1机组非计划停运一次。根据国家电网公司《电业生产事故调查规程》第2.3.4.2条之规定,此事构成一类障碍;在恢复过程中,汽温大幅度波动。现将有关情况分析如下:一、机组运行状态:11月2日00:00 #1机负荷150MW,1B密封风机,1A、1B一次风机,送风机、引风机,1A、1B磨运行,发电机组运行正常。1A密封风机停运,检修正清理滤网,已退出密封差压低跳磨保护,密封风压9.09 KPa ,1A、1B磨密封差压低1.88/2.45Kpa。二、故障经过:00:15 负荷由150MW升到225MW,检修处理完1A密封风机滤网,要求送电,试转1A密封风机。就地检查1A密封风机正常,符合送电条件。00:30 1A密封风机送电, 1A密封风机DCS状态指示正常。00:40 就地检查1A密封风机正常,值长令启动1A密封风机,电流56.67A。密封风压由10.7KPa升到14.5Kpa,1A、1B磨密封差压由1.95/2.5KPa升到3.8/4.0Kpa,启动后1A密封风机状态变黄,电流56.67A,风压指示均正常。而就地检查1A密封风机运行正常,通知维护队和热工处理。00:45 维护队要求停1B密封风机处理滤网,考虑负荷较高(225MW)一次风压高10.76KPa,为防止煤粉窜入磨煤机大瓦损坏设备,要求待低负荷后再处理1B密封风机滤网。01:00 热工交代检查1A密封风机热工方面没问题。01:40 电检到现场,要求1A密封风机进行停电检查,当时负荷高,而1B密封风机滤网又未清理,停运1A密封风机会造成密封风压低,且1A,1B磨密封差压低保护已退出,为防止设备损坏,要求低负荷再处理。04:00 #1机组负荷降157MW,通知检修处理缺陷。04:10 检修要求停运1B密封风机清理滤网,就地检查1A密封风机运行正常后,逐渐关小1B密封风机入口调节挡板,挡板关至零后检查密封母管压力正常(11.24KPa),1A、1B磨密封差压正常,#1机组运行正常。04:25 停运1B密封风机,#1炉灭火,厂用电切换成功,汽轮机跳闸,发电机解列立即手启#1机交直流润滑油泵,高压密封油泵联启,润滑油压正常,查机炉侧各门动作正常,关闭过、再热器减温水手动门,查首出原因,“所有燃料丧失”,无事故音响报警。04:43 对#1机组全面检查正常后#1炉开始吹扫。04:47 #1炉吹扫完毕,#1炉点火成功,B、C油组故障,A油组无火检,火焰电视显示有火焰,A油组进油电磁阀及吹扫电磁阀故障,复归无效,汇报值长,联系热工处理。05:17 汽机转速到零, 投盘车。05:27 主汽压16.0MPa,主、再热汽温522℃,高压第一级金属温度460℃,挠度43.2um,汽机冲转,升速率300rpm。05:37 汽机3000rpm,#1机组准备并网。05:39 #1机组并网成功,逐渐升负荷。三、事故原因分析:1.1A密封风机实际运行正常,而其DCS状态指示不对,逻辑上认为1A密封风机没有运行,运行人员不清楚热工这种逻辑判断而停运1B密封风机,导致逻辑上认为两台密封风机都没有运行,#1炉MFT动作灭火,联跳#1汽轮机、发电机,是这次非停的直接原因。2.密封风机开关本身存在问题、二次插头为塑料,卡不紧,本次送电后,状态正常为绿色,启动后设备运行正常,开关状态异常为黄色,是这次非停的重要原因。3.#1机组密封风机容量不够,无备用容量,达不到设计要求,造成缺陷无法及时消除,留下了事故隐患。4.热工专业没有将逻辑情况对运行人员说清楚,负有一定责任。四、处理意见: 1.1A密封风机实际运行正常,而其DCS状态指示不对,逻辑上认为1A密封风机没有运行,运行人员对此认识不够而停运1B密封风机,导致逻辑上判断认为两台密封风机都未运行,#1锅炉MFT动作,#1炉灭火,联跳#1汽轮机、发电机,是这次非停的直接原因。当值值长某某对此负有主要领导责任,罚款800元;#1机机长某某对此负次要领导责任,罚款600元;主控员某某负有直接责任,罚款400元;2.密封风机开关本身存在问题、二次插头为塑料,卡不紧,本次送电后,状态正常为绿色,启动后设备运行正常,开关状态异常为黄色,是造成这次故障的重要原因,维护部对设备维护不力,给安全生产留下隐患并造成后果,对维护单位罚款1000元;3.在升负荷过程中,主控员某某调整不力,造成汽包水位异常,水位突升突降;主、再热汽温大幅波动,罚款 300元;4.发电部锅炉专工培训不力,导致运行人员对设备逻辑机理不清楚,罚款300元;5.发电部主任对所属员工技术培训和安全教育不力,负有领导责任,罚款200元;6.设备部热工专业没有将逻辑情况对运行人员说清楚,负有一定责任,对热工班长罚款300元;7.电气一次专业队设备维护监督不力,导致1A密封风机开关存在隐患并造成后果,对电气专工罚款200元;8.设备部对设备维护监督不力,并造成后果,对设备部主任罚款200元。五、防范措施1.加大对运行人员的培训力度和安全教育,提高其操作水平和事故应急处理能力,对设备的逻辑状态做到心中有数;操作时做好事故预想,做好应对措施,保证机组安全运行。发电部其他各值要举一反三,吸取教训,努力提高自身素质,避免发生类似故障。2.对设备加强巡回检查,加强维护,提高设备维护质量,保证缺陷及时消除,提高设备可靠性水平。3.增大#1机组密封风机出力,达到设计要求。4.逻辑上增加电流作为判断依据,与显示状态共同作为MFT是否动作的判断依据,提高保护动作的可靠性。5.发电部、设备部、燃料部组织学习,吸取教训,提高自身素质,搞好安全生产工作。