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淮北发电厂典型事故汇编(锅炉篇)之十二

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全甩负荷锅炉超压#7机200MW全甩负荷,二级旁路打不开,安全门拒动,仪表管冻结,表计指示失灵,再热器超温、超压。【事故经过】1998年1月15日,#7炉主汽一、二级减温水流量指示,甲、乙再热汽减温水流量指示,甲、乙再热汽压力指示,汽包压力指示,压力自动补偿仪表管冻。机组负荷200MW,16台给粉机,甲、乙、丁制粉系统。15时49分负荷全甩到零,炉投油,停给粉机、制粉系统,调整燃烧;开启过热器向空排汽,联系机开一、二级旁路,机二级旁路未打开,开启再热器向空排汽。处理过程中:主汽压力14.3MPa,主汽弹簧式安全门起跳,乙侧再热器进、出口安全门动作,甲侧再热器出口安全门拒动,甲再热器超压,机高压缸轴封漏汽,汽机打闸,主汽温度最高甲侧545℃,乙侧539℃,再热汽温甲侧562℃,乙侧536℃。【事故原因】:1.设备缺陷管理不规范,设备健康水平差。
2.季节性的安全大检查落实不力,防寒防冻工作没做好。仪表管上冻较多,表计指示失常,炉运行人员无监视手段。
3.运行人员没有针对异常运行方式,采取有效的安全防范措施。
4.专业间配合、协调不理想,联系信息反馈迟缓。
5.二级旁路未打开,一级旁路全开,造成汽机高压缸闷缸。
6.降燃烧稍慢,再热器向空排汽开启稍晚。【事故防范】:1.加强管理,认真切实的开展季节性安全大检查活动。
2.做好防寒防冻工作,对热工仪表管的保温进行检查完善;对热工仪表管伴热系统进行改进。
3.值班中要认真分析表计变化,及时联系热工进行放水防冻。
4.可以参考汽机高压缸排汽压力来判断再热汽压力。
5.二级旁路不能用时,立即开启再热器向空排汽门,适当关小一级旁路。
6.机组突然甩负荷时,除立即投油降燃烧外,还应立即开启向空排汽门,因汽包炉蓄热量大,再热汽有较大的中间容积,旁路系统满足不了泄压要求。
7.加强对设备的维护,提高设备的健康水平。
8.认真开展安全性评价活动,严格按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》有关规定,安全阀进行定期放汽试验。
9.经常开展反事故演习活动,针对季节特点做好事故预想。【同类事故】【案例1】投高加减温水调整不当导致高汽温事故经过:1979年12月19日11时15分,#4机在投入高压加热器运行时,#4炉减温水量急剧下降,汽温上升,甲侧主汽温度570℃,乙侧主汽温度560℃,短时恢复。原因分析:(1)当高加投运时,高加和高加旁路同时进水,造成给水泵出口压力下降,减温水与减温器之间压差减小。
(2)高加投运时,减温水温度上升,降温能力下降。
(3)运行人员对运行方式变化对汽温影响估计不足。
(4)监盘质量差,发现不及时。预防措施:(1)加强专业之间的配合联系。
(2)加强劳动纪律管理,提高运行人员的责任心。
(3)加强业务培训,增强专业之间相互了解。
(4)在投高加时要加强对给水泵出口压力及汽温变化趋势的监视。【案例2】#5炉水位+70mm时汽温突降事故经过:1982年4月5日,上级科研单位对我厂670t/h锅炉做蒸汽品质试验,8时35分测定正常水位,不同汽包压力下的汽质,情况良好。6日做200MW负荷,汽包压力14.5MPa条件下,做不同水位时的汽质试验。16时23分做完水位+50mm的汽质试验正常。16时30分,准备做+75mm水位试验,16时32分水位提升至+70mm时,主汽温度迅速下降,由520℃降至480℃,压力由14.5Mpa升至15MPa。将电负荷降至170MW,汽温仍降,主汽流量由670t/h升至最高达710t/h,汽机紧急打闸停机,停机后汽温已急降至398℃,#1导汽管法兰处有蒸汽冒出。18时06分#5机重新并网。为搞清原因,在4月13日又进行复核试验,当机组负荷205MW,汽包压力14.5MPa,主汽流量670t/h,水位升至+60mm时,主汽温由535℃下降至490℃,主汽流量升至715t/h。立即打闸停机,数分钟后恢复正常。
淮北发电厂典型事故汇编(锅炉篇)之十二

原因分析:
(1)原始设计不合理,汽包直径偏小。
(2)由于汽包直径偏小,蒸汽空间高度小,汽包水位高时水滴重力分离高度进一步减小,分离效果变差。
(3)在额定蒸发量下(670t/h),由于产汽量大,一方面使进入汽包的汽水混合物动能增加,从而导致生成的细小水滴增多;另一方面也使“蒸汽空间负荷”Rk和“蒸发面负荷”Rm增加。Rk大使蒸汽在汽包空间逗留时间减少,蒸汽中的水滴没有更多的机会落入水容积中,因而被蒸汽带走的水滴就多。Rm增加蒸汽在汽包蒸汽空间上升速度增加,蒸汽带走水滴能力上升。
(4)在额定压力下(14.5Mpa),由于汽压高,汽水密度差减小,汽水分离更加困难,导致蒸汽携带水滴的能力增加,即在较小的蒸汽速度下就可卷起水滴,使蒸汽更容易带水;蒸汽压力高,饱和温度就高,水分子热运动加强,相互间引力减小,使饱和水的表面张力减小,水就越容易破碎成细小水滴被带走。压力越高允许的蒸汽空间负荷越低,超高压锅炉允许蒸汽空间负荷是中压锅炉的1/5;压力高蒸汽携带水滴的直径就大。预防措施:(1)在额定流量下,严格控制汽包水位在略低于正常水位线运行,并适当降低汽包压力
(2)严格控制汽压变化速度,杜绝汽压突降,防止汽包水位大幅度变化。
(3)严防超压、超流量同时出现。【案例3】运行操作不当 超温故障停机事故经过:1982年11月7日,#2炉单风机(乙台)运行,负荷限制在20MW左右,甲引风机因开关故障抢修,22时24分,甲引开关修好风机投运,在此情况下,由于司炉心中无数,风、煤配比又不当,造成主汽温超温,达到汽机停机极限,#2机全减负荷并向主控室发出解列信号,此时负差胀继续上升至1.5mm,停机后负差胀增大到1.8mm,不能马上恢复开机。在单引风机运行时,为了保证炉膛负压,送风量偏小,炉膛内有局部缺氧情况,当甲引风机投运时,风量增加,燃烧加强,炉膛出口烟温上升,单位过热蒸汽吸热增加,汽温升高。所以要在风量调整时,有预见性的调整汽温。
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【案例4】减温水调门失控 汽温波动机打闸事故经过:1989年7月2日23时00分,#5机负荷150MW,炉运行人员发现甲侧二级减温水调门自动状态失控,乙侧主汽温度由530℃上升到541℃,立即切至手动,手动操作无效,即又去就地手操开调门,23时18分乙侧主汽温度从541℃下降到491℃,在汽温下降过程中,将机组负荷降至120MW,后乙侧主汽温度从491℃上升到541℃时,炉又将甲侧二级减温水调门开启,乙侧主汽温度又下降,23时23分汽机打闸,炉熄火。23时50分#5炉点火,3日0时20分#5机并网,0时50分负荷恢复150MW。原因分析:(1)二级减温水调门运行中有失控现象。
(2)运行人员手操处理中方法欠妥,经验不足。
(3)控制室内外联系信息不畅。预防措施:(1)加强技术培训,提高锅炉值班人员对事故的分析判断处理能力。
(2)应根据失调前甲二级减温水流量,控制二级减温器出口温度在适当范围。
(3)熟练掌握减温水的调温能力,将甲二级减温水调门设法固定在中间适当位置,用电动门或乙一级减温水调节,以烟道挡板和燃烧方面进行辅助调节。
(4)提高监盘质量,及早发现故障。