汉语大全>电力案例>#2机组作喷油试验汽机跳闸分析报告

#2机组作喷油试验汽机跳闸分析报告

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一、运行方式2005年9月28日0时,#2机负荷150MW。二、喷油试验及跳机处理经过:0:38分接值长令#2机做喷油试验。试验按照操作票要求进行。1. 记录隔膜阀上油压0.79Mpa,试验油压0.01Mpa;2. 将喷油试验手柄推至“试验”位后保持;缓慢开启注油门;3. 油压升至0.18Mpa时,脱扣手柄自动回至“脱扣”位置,就地听到飞锤动作时的击出声;4. 严密关闭喷油试验注油门,观察试验油压降至0.01MPa,将脱扣手柄推至“复位”位置后,该手柄自动回至“正常”位。5. 缓慢放松喷油试验手柄至“正常”位。检查隔膜阀上油压为0.79MPa;6. 0:41分汇报值长喷油试验结束,值长告#2机已跳闸。0:41分炉MFT动作;0:42 #2发电机程跳逆功率动作;0:48汽轮机挂闸;0:51汽轮机冲转至3000rpm;0:54#2炉重新点火;2:22#2机负荷升至150MW,完全恢复正常运行。三、事故原因分析1. 通过对操作步骤的分析认为:由于运行人员操作错误而造成跳机的因素基本可以排除;2. 超速遮断滑阀在复位过程中,由于试验油路存在某种缺陷,使试验阀后透平安全油压恢复过慢(此油压运行人员无法监测),运行人员监视隔膜阀上安全油压已恢复正常,松开试验杠杆,从而造成跳机。四、防范措施:1.继续严格执行操作票制度,确保运行人员操作的正确性;2.对喷油试验的油路系统进行必要的检查,找出问题的根源;3.对高加解列阀进行解体检查,确保事故时动作的正确性;4.对抽汽逆止门不联关一事彻底进行处理,保证事故时动作的正确性;5.运行人员应总结经验教训,举一反三,防止其它类似事故的发生。