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810M出现PLC停止的故障维修--SIEMENS系统外部干扰引起的故障

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例 101~例 102.810M 出现 PLC 停止的故障维修
例 101.故障现象:某配套 SIEMENS810M 的立式加工中心,在使用过程中经常无规律地出现系统报警“3-PLC 停止”、系统无法正常起动等故障。机床故障后,进行重新开机,又可以恢复正常工作,有时需要开、关机多次。
分析及处理过程:810M 系统发生“PLC 停止”报警的原因是机床 PLC 没有准备好,使得 PLC 的工作循环中断。在条件许可时,使用 SIEMENSPLC 编程器(如:PG740 等)可以通过调用 PLC 编程器的“中断堆栈”(OUTPUTISTACK)功能,来进行故障的分析、诊断、关于“中断堆栈”(OUTPUTISTACK)的检查方法,可参见 SIEMENS 手册中有关 PLC 故障维修部分的内容。鉴于当时的维修现场无 SIEMENSPLC 编程器,且考虑到机床只要在正常起动后,即可以正常工作,因此初步判断该机床数控系统本身的组成模块、软件及硬件均无损坏,发生故障的原因主要来自系统外部的电磁干扰或外部电源干扰等。
根据上例同样的分析,在基础性维修检查时发现数控系统的接地系统连接错误,系统的主接地线在机床出厂时未正确连接,它是通过 DC24V 的 0V 线接入电柜内的接地铜排,形成了接地环流,影响了系统的正常工作。在纠正了接地线后,机床恢复正常工作。
例 102.故障现象:某配套 SIEMENS810M 的立式加工中心,在使用过程中经常无规律地出现系统
报警“3-PLC 停止”、系统无法正常起动等故障。机床故障后,进行重新开机,又可以恢复正常工作,有时需要开、关机多次。
分析及处理过程:故障分析过程同上例,故障属于“软故障”,发生故障的原因主要来自系统外部的电磁干扰或外部电源干扰等。
经过对系统的电源检查发现,该机床的直流 DC24V 输入电压虽然在正常范围,但经示波器测量发现输出波形中的交流脉动较大,因此初步判断电源的波动可能是导致系统“死机”的原因。维修采用了标准的稳压电源取代了系统中的二极管桥式整流电路,机床故障被排除。
例 103.802D 干扰引起 ALM380500 报警的维修
故障现象:配套 SIEMENS802D 系统的数控铣床,开机时出现报警:ALM380500,驱动器显示报警号ALM504。
分析与处理过程:驱动器 ALM504 报警的含义是:编码器的电压太低,编码器反馈监控失效。经检查,开机时伺服驱动器可以显示“RUN”,表明伺服驱动系统可以通过自诊断,驱动器的硬件应无故障。经观察发现,每次报警都是在伺服驱动系统“使能”信号加入的瞬间出现,由此可以初步判定,报警是由于伺服电动机加入电枢电压瞬间的干扰引起的。 重新连接伺服驱动的电动机编码器反馈线,进行正确的接地连接后,故障清除,机床恢复正常。