长岭炼化公司的先进控制系统
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长岭炼化公司在参加中石化集团公司推广应用美国HONEYWELL公司RMPCT技术进行装置的先进控制以来,先后完成了1#常减压、1#催化裂化装置RMPCT(鲁棒多变量预估控制技术)先进控制,取得了很好的效果。
1#常减压RMPCT先进控制项目
一、完成的主要工作:
实现DCS与控制上位机的实时数据通讯及相应的数据处理;
在控制上位机上的WindowsNT环境下建立PHD数据平台;
在控制上位机上的WindowsNT环境安装APCDE软件;
建立常减压装置先进控制的MVs、DVs、CVsPHD点
应用Toolkit分馏塔工具软件包、实现了初馏塔、常压塔、减压塔的在线工艺计算;
完成工艺计算参数整定,用鲁棒PID软件对要投用的重要控制回路进行PID参数整定;
完成常减压装置阶跃测试,收集测试数据;
完成常减压装置MVs、DVs、CVs的RMPCT控制器模型辩识;
利用模型建立了三个鲁棒多变量预估控制器(初馏塔、常压塔鲁棒多变量预估控制器、减压塔鲁棒多变量预估控制器和初馏塔、常压塔、减压塔非线性液位控制器);
利用VC++编程实现了常压炉、减压炉的四路分支温度平衡控制和化验数据校正;
在DCS上完成了先进控制的操作站和控制站组态,实现了相关的安全保障措施;
根据试投用效果对模型和控制器参数作适当调整;
二、投用效果:
常压炉和减压炉各支路温差明显减小,在处理量和出口温度不变的情况下常压炉炉膛温度下降近20℃,减压炉炉膛温度下降超过20℃,实现了节能的降耗目的;
初馏塔、常压塔、减压塔塔底液位波动明显减小,减少了对后续操作的波动,实现了平稳操作;
实现了自动提降量;
实现产品质量指标在线计算和化验数据校正,克服了化验数据滞后的弊端从而实现产品质量指标优化控制;
采用RMPCT技术实现1#常减压装置先进控制后预测可以年创效益在400万元以上;
减轻了操作工的劳动强度,得到了他们的认可和喜爱。
2#重油催化装置RMPCT先进控制项目
一、反应再生系统实现了如下目标:
1.提高装置的掺渣比
2.提高目的产品的产率
(1)液化汽产率最大或
(2)汽油产率最大或
(3)柴油产率最大或
(4)轻质油产率最大
二、分馏系统实现了如下目标:
1.粗汽油干点的控制
2.轻柴油90%点、闪点、凝固点的控制
3.最大限度地提高目的产品收率以提高装置效益
4.稳定操作
5.节能
三、吸收稳定系统实现如下目标:
1.控制干气纯度
2.控制液态烃中C2、C5含量
3.控制稳定汽油蒸汽压
4.控制稳定汽油10%点