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126kVGIS设备母线漏气分析

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保定张丰(徐水)变电站126kVGIS设备母线漏气分析一、故障过程描述2009年11月2日,我公司接到张丰变电站母线漏气反馈。我公司服务人员到达现场后进行初步查看,徐水线间隔所在的I母线气室表压为0.2MPa,,徐水线间隔母 保定张丰(徐水)变电站126kVGIS设备母线漏气分析一、故障过程描述
2009年11月2日,我公司接到张丰变电站母线漏气反馈。我公司服务人员到达现场后进行初步查看,徐水线间隔所在的I母线气室表压为0.2MPa,,徐水线间隔母线筒与长度2000mm的过渡母线筒法兰对接面局部有缝隙(图1),缝隙宽度约3mm,圆周方向长度约150mm(跨距3个螺孔,图2),我公司服务人员用扳手对缝隙周围的螺栓进行紧固,紧固过程中,有一处螺栓有松动现象(图2),缝隙合拢后,补气至0.34MPa,进行检漏,密封性能正常,静置5小时后,压力表没有任何变化。
一、故障原因分析
根据检修计划,11月3日对漏气气室进行解体检查,缝隙处密封面、密封槽、密封圈无异常现象。维修期间,对其它母线对接法兰进行检漏测试,无异常点。
根据现场情况及解体检查,我公司对本次故障原因分析如下:现场安装时,螺栓未完全紧固到位,故障发生前(11月2日)环境温度骤降,漏气位置两侧的母线筒受冷收缩变形,在螺栓松动处形成局部缝隙,该处密封圈压缩量减小,造成SF6迅速泄漏。
1、ZF10-126GIS设备法兰对接密封结构说明
该产品法兰密封结构采用O形密封圈和矩形密封槽设计,密封面因加工设备精度、加工工艺、操作人员水平等因素,零部件尺寸允许有0.05mm~0.1mm的加工误差,因此,主母线对接后,法兰间有接近0.05~0.1mm的对接间隙,为防止外界环境因素对密封面、密封圈造成不良影响,我公司在对接法兰密封圈外采取填充密封胶的方式来实现对密封面和密封圈的保护,同时还能起到辅助密封的作用(图3)。
1、影响SF6泄漏量的主要因素
对于组合电器设备来说,导致SF6泄漏的主要因素有:密封结构、密封圈压缩率、密封圈材质、密封面加工精度、安装工艺水平及管理水平。
通过我公司产品在各地(包括高寒地带,日温差较大地区等)的运行经验来看,正常情况下,密封圈材料(进口三元乙丙胶料)的选用、密封圈压缩量、密封面尺寸精度及粗糙度控制是科学合理的,并经多年的现场运行验证,完全能够保证密封性。
2、本次泄漏故障的原因分析
结合本次故障的检修过程,导致本次泄漏故障直接原因是我公司服务人员在现场对接时未能将螺栓紧固到位,经过一段时间运行后,螺母逐步松动,11月2日,环境温度降低,引起壳体收缩,螺栓未紧固到位的区域出现缝隙,根据我公司服务人员的现场测量,事故处的法兰对接面的间隙约3mm,通过画图模拟,装设密封圈处的法兰间隙接近1.7mm,而此处密封圈的压缩量为1.8mm(图4、图5),即实际压缩量接近零,该区域的密封圈压缩量不足, SF6气体必然会快速泄漏。
一、一、消缺措施
11月3日,我公司服务人员对漏气位置解体检查并更了换密封圈,11月4日对解体部分恢复装配,截止到11月7日,已通过检漏试验、微水测试、工频耐压试验,具备送电条件。维修期间,我公司服务人员同时用力矩扳手对主母线法兰面连接螺栓逐一校验紧固状况,保证紧固到位。
此次泄漏故障主要是由于我公司服务人员在现场对接时未能将螺栓紧固到位未造成的,一方面,我公司将会对其进行严肃处理;另一方面,我公司将在今后的工作中总结经验教训,对公司员工强化培训,杜绝此类问题再次发生,确保给用户提供优质的产品和优良的服务。我公司将在今后的工作中加强现场安装过程中的质量控制,确保给用户提供优质的产品和优良的服务。
对于贵公司对我公司及产品的支持再次表示感谢!山东泰开高压开关有限公司
2009-11-10