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PVC生产过程中水资源的综合利用

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我国的淡水资源十分匮乏,人均占有淡水量居世界中下游水平,属缺水大国。所以节约用水,提高水资源的综合利用率,对创建节约型社会,促进企业的长远发展,具有重要意义。 齐化集团有限公司聚氯乙烯装置经过多次改造,生产能力已由最初的1万t/a增加到8万t/a。随着生产规模的不断扩大,生产用水也随之增加。为了减少公用工程的过多建设,节约水资源,对装置生产过程中的用水进行了充分的综合利用,以解决水资源紧张问题,同时也带来了可观的经济效益。 1 电石渣浆水的回收利用 该公司的8万t/a电石法PVC装置,每年产生的电石渣浆近一百五十万吨,有近一百万吨的强碱性废水需要排放,不仅污染严重,而且浪费了大量的水资源。为了根治电石渣浆水造成的环境污染,提高水的综合利用率,节约水资源,该公司设计并实验了1套电石渣浆水治理方案,实现了渣浆水的重复利用。电石渣浆水处理工艺流程如图1(略)所示。乙炔站排放的电石渣浆水流至1#或2#浓缩池进行沉降,上清液溢流到清水池,浓浆经渣浆泵打入板块压滤机,进一步进行固液分离,滤饼送厂外堆积,风干后用于建筑。上清液送到清水池,清水池内清液经循环泵打入喷淋冷却装置冷却至40℃以下后,大部分用于乙炔发生器的补充用水及发生系统的冲洗用水,节约了大量的生产用水,缓解了生产用水紧张,极大地降低了渣浆排放量,减少了乙炔的溶解损失。另有一小部分送往污水站,中和酸性污水,这样既节约了中和所需的水和碱,同时又保证了排放污水的pH值大于6,减少了污水处理系统的腐蚀,消除了对环境的污染。 2 离心母液水的综合利用 悬浮法生产聚氯乙烯树脂过程中,虽然氯乙烯单体的加入量逐渐增多,但仍有60%-70%的水。而这部分水并不参加反应,只是移走反应热,运载分散剂,便于搅拌和运输。PVC聚合反应结束后,浆料中将有70%的水被分离出来,称为母液水。离心母液水中悬浮物和聚氯乙烯单体含量较高,大量排放,不仅浪费水资源,还给环境造成严重的污染,而且由于大量VCM的逸出,在下水中形成潜在的安全隐患,给污水处理系统带来严重的威胁。因此,结合生产的实际情况,合理利用离心母液水,既可解决水资源紧缺问题,又可回收热能,消除污染,还可增加经济效益。 离心母液水处理工艺流程简图见图2(略)。 从离心机出来的母液水经过2级沉降后,小部分进入洗涤水槽,用于离心机加水,冲洗用水。大部分进入热水槽,水温控制在65-70℃,再用空气加热器蒸汽尾气加热到80-95℃,由热水泵经Y型过滤器进入空气加热器,预热使空气温度提高20-30℃,母液水温则由80-95℃降低到30-40℃。释放出热量的母液水依靠余压送入合成炉分配台,用做合成炉冷却水。从合成炉出来后,水温达到90℃,一部分送到供暖水槽,用热水泵送到各部门用于冬季采暖。大部分经喷淋冷却装置降温后,回到合成炉分配台,重复利用。该工艺投入运行后,效果十分显著,不仅解决了用水难的问题,而且吨PVC树脂耗蒸汽量由1.42t下降到1.0t。同时使氯化氢合成炉冷却水由循环水改为软化水,减轻了结垢现象,降低了泄漏率,促进了生产的稳定。 3 转化水洗塔水的循环利用 由于在PVC树脂生产过程中,控制C2H2与HCl质量比为1.00:1.05-1.00:1.10,甚至更高。采用吸收塔来吸收多余的HCl并二次成酸后,再用水洗塔水洗,然后用碱洗塔碱洗。为了节约用水,采用了水洗塔用水循环技术。在水的循环过程中,将一部分水加入氯化氢吸收塔代替制酸用水,同时补充等量的水来保证循环量。由于氯乙烯在盐酸中的溶解度比在水中的溶解度小得多,所以在节约用水的同时,又减少了氯乙烯的流失,降低了电石消耗。 4 节水效果 通过节水措施的投入运行,每吨PVC树脂的耗水量由原来的66.72t降到22.10t,年节约水资源356.96万t,而且缓解了蒸汽紧张,降低了电石消耗,减轻了设备的结垢、腐蚀现象,使每吨PVC树脂的成本降低了近一百三十元,经济效益和社会效益显著。